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        臺(tái)達(dá)A2伺服在包裝機(jī)打碼工藝控制的應(yīng)用

        作者: 時(shí)間:2012-08-01 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

        鋁膜小袋包裝機(jī)往往需要印上生產(chǎn)日期及編號(hào)等,在打碼控制環(huán)節(jié),以往采用脈沖控制步進(jìn)電機(jī)。其精度低、速度慢、控制程序復(fù)雜及不好校正誤差量等因素,往往造成字碼不清晰位置不穩(wěn)定的情況。采用臺(tái)達(dá)A2伺服PR控制模式下的,內(nèi)部PR命令、外部事件及E-CAM凸輪綜合應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)了打碼工藝的高速度、高精度、位置可調(diào)節(jié)的新局面。調(diào)整方便、穩(wěn)定等特性都體現(xiàn)出了A2伺服的出色性能及優(yōu)異的運(yùn)動(dòng)控制綜合能力。

        1 控制工藝要求及動(dòng)作說(shuō)明

        包裝機(jī)打碼工藝的控制示意圖如圖1所示。

        圖1 包裝機(jī)打碼工藝的控制示意圖

        控制工藝要求及動(dòng)作說(shuō)明:

        1. 伺服通電后,立即以當(dāng)前點(diǎn)作為零點(diǎn),然后執(zhí)行PR1、PR2命令將P5-88、P5-89寫入,設(shè)定E-CAM凸輪嚙合及脫離條件,并啟動(dòng)凸輪;

        2. 鋁膜由主動(dòng)輪方向移動(dòng)的過(guò)程,經(jīng)過(guò)主從輪凸輪嚙合區(qū),使打碼器與鋁膜位置速度同步,將字碼清晰的印在鋁膜表面;

        3. 在經(jīng)過(guò)凸輪嚙合區(qū)后,從輪脫離嚙合。,立即執(zhí)行PR3命令;

        4. PR3命令從軸高速向前運(yùn)動(dòng)直到檢測(cè)到定位位置后,啟動(dòng)外部事件;

        5. EV1外部事ON信號(hào)輸入,執(zhí)行PR51命令定位指令;

        6. 等待下進(jìn)入一次嚙合動(dòng)作。

        控制模式及I/O規(guī)劃設(shè)定:

        將伺服設(shè)定為內(nèi)部PR命令模式,P1-01=1;

        任意兩輸入點(diǎn)P2-10~17規(guī)劃為電子凸輪嚙合控制“36”及命令1“39”。

        E-CAM電子凸輪規(guī)劃設(shè)定:

        要想使從軸與主軸同步嚙合,伺服電機(jī)100000×機(jī)械傳動(dòng)比4/3=主軸脈沖14400×2;

        凸輪關(guān)系為從軸脈沖66666對(duì)應(yīng)主軸一周14400脈沖。

        2 PR模式設(shè)定

        原點(diǎn)設(shè)定如圖2,PR1設(shè)定如圖3,PR2設(shè)定如圖4,事件ON/OFF設(shè)定如圖5,PR51設(shè)定如圖6。

        伺服電機(jī)相關(guān)文章:伺服電機(jī)工作原理



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